1.二軸材料及技術(shù)要求
(1)二軸及其材料
二軸(見(jiàn)圖1),圖號為1701301-950,采用20CrMnTi鋼制造,其材料化學(xué)成分要求執行GB/T 3077—1999《合金結構鋼》標準。
(a)二軸外觀(guān)照片
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(b)二軸斷裂位置示意
圖1 20CrMnTi鋼制二軸
(2)二軸技術(shù)要求
二軸滲碳淬火有效硬化層深度要求為0.9~1.3mm,表面硬度58~63HRC,心部硬度30~40HRC,螺紋部分硬度要求≯45HRC,軸頸處對兩端中心孔的跳動(dòng)值≤0.05mm,馬氏體、殘留奧氏體1~5級,碳化物1~5級。
2.二軸加工工藝流程
二軸加工工藝流程為:下料→鍛造→退火→粗車(chē)→精車(chē)→車(chē)螺紋→插齒→滾花→熱處理→磨削→交驗。
3.熱處理設備與工藝
(1)設備
二軸滲碳、淬火、回火,以及清洗采用UBE1000型密封箱式多用爐生產(chǎn)線(xiàn)。
(2)工藝流程
二軸熱處理工藝流程為:60~70℃前清洗→920℃滲碳、擴散→850℃入油淬火→60~70℃中間清洗→180℃×120min低溫回火→30min噴丸清理→校直→交驗。
(3)熱處理工藝
二軸的滲碳介質(zhì)采用丙烷和甲醇,滲碳時(shí)甲醇的滴量為2200~2500mL/h,丙烷在滲碳、擴散時(shí)設定為5~8L/min,碳勢自動(dòng)控制。其熱處理工藝參數可在PLC系統的程序內設定并進(jìn)行自動(dòng)控制。二軸采用氣體滲碳熱處理工藝,其滲碳熱處理工藝曲線(xiàn)見(jiàn)圖2,滲碳熱處理工藝參數見(jiàn)表1。

圖2 二軸滲碳熱處理工藝曲線(xiàn)
表1 二軸滲碳熱處理工藝參數
工藝階段 溫度/℃ 碳勢Cp(質(zhì)量分數)(%) 時(shí)間/min ① 860 1.15 0 ② 860 1.15 0.1 ③ 920 1.15 30 ④ 920 1.15 150 ⑤ 920 0.85 60 ⑥ 850 0.85 0.1 ⑦ 850 0.85 20
4.斷裂原因分析
(1)檢驗標準
二軸檢驗執行GB/T 226—1991《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》、GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定 標準評級圖顯微檢驗法》、GB/T 6394—2002《金屬平均晶粒度測定法》、QC/T 262—1999《汽車(chē)滲碳齒輪金相檢驗》、GB/T 230.1—2009《金屬材料 洛氏硬度試驗 第1部分:試驗方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N標尺)》、GB/T 9450—2005《鋼件滲碳淬火硬化層深度的測定和校核》等標準。
(2)檢驗設備
斷裂二軸金相檢查采用GX51型日本奧林巴斯金相顯微鏡,滲碳淬火有效硬化層深度測量采用MH-6型維氏硬度儀,表面與心部硬度測試用HR-150A型洛氏硬度計。
(3)二軸校直前彎曲畸變分析
對熱處理前二軸進(jìn)行畸變抽查,二軸徑向跳動(dòng)均在要求的0.03mm范圍內。熱處理后畸變檢查,80%以上二軸的徑向跳動(dòng)>0.18mm。較常規相比,此批二軸畸變大,校直困難,易于出現斷裂現象。
(4)斷口宏觀(guān)檢查
斷裂部位大部分在圖1b所示位置。觀(guān)察二軸斷口細平,沒(méi)有明顯的塑性變形痕跡,表明失效二軸為脆性斷裂,見(jiàn)圖3。

圖3 二軸斷口形貌
(5)化學(xué)成分分析
采用線(xiàn)切割方式,在二軸斷口附近取樣,做化學(xué)成分分析,檢驗結果見(jiàn)表2,所測得結果符合GB/T 3077—1999對20CrMnTi鋼的成分要求。
表2 斷裂二軸的化學(xué)成分(質(zhì)量分數)(%)

(6)原材料帶狀組織與奧氏體晶粒度檢查
首先是帶狀組織檢查。檢查同批次熱處理前二軸材料的帶狀組織為:珠光體+鐵素體,較均勻的等軸晶粒分布,按長(cháng)春一汽A08-10.1—2007《結構鋼組織偏析評定(第一部分:帶狀組織)》評定帶狀組織為2級(見(jiàn)圖3),符合帶狀組織≤3級的技術(shù)要求。

圖4 二軸帶狀組織(100×)
其次,奧氏體晶粒度檢驗。檢查同批次熱處理前二軸材料的奧氏體晶粒度,按GB/T 6394進(jìn)行檢驗與評級,奧氏體晶粒度為6級,合格(技術(shù)要求細于等于5級)。
(7)低倍組織檢查
在斷裂二軸上沿垂直于軸向方向截取低倍組織試樣。參照GB/T 226,將試樣進(jìn)行熱酸浸蝕。檢驗結果表明,斷裂二軸鋼材存在并不嚴重的方形偏析。
(8)非金屬夾雜物含量檢查
參照GB/T 10561評定材料的非金屬夾雜物為:A類(lèi)細系1.5級,D類(lèi)細系1.5級,DS類(lèi)1.0級。檢驗結果表明,斷裂二軸材料的夾雜物級別的不良程度較低。
(9)金相檢驗
在斷口附近制取金相試樣,經(jīng)質(zhì)量分數為4%硝酸酒精腐蝕,用金相顯微鏡進(jìn)行觀(guān)察。表層金相組織為:粗針狀馬氏體+多量殘留奧氏體+少量碳化物,見(jiàn)圖3,依據QC/T262評級圖,表層馬氏體、殘留奧氏體為6級,不合格。心部為較粗板條狀馬氏體,見(jiàn)圖4。

圖5 斷裂二軸表層金相組織(450×)

圖6 斷裂二軸心部金相組織(450×)
用維氏硬度儀測得斷口附近有效硬化層深度較為均勻,為1.1~1.3mm,滿(mǎn)足技術(shù)要求。
表3為二軸斷口附近的金相組織及有效硬化層深度與技術(shù)要求對比。
表3 二軸斷口附近的金相組織及有效硬化層度與技術(shù)要求對比
項目 馬氏體、殘留馬氏體/級 碳化物/級 有效硬化層深/mm 實(shí)測 6 1 1.1~1.3 技術(shù)要求 1~5 1~5 0.9~1.3
(10)硬度檢測
采用線(xiàn)切割方式,在二軸斷口附近取樣,用洛氏硬度計檢測其表面硬度和心部硬度。結果表明,心部與表面硬度較均勻,表面硬度在60.5~62HRC之間,合格。心部硬度39.5~41HRC,心部偏高,不合格。
表4為二軸斷口附近硬度與技術(shù)要求對比。
表4 二軸斷口附近的硬度與技術(shù)要求對比
項目 表面硬度HRC 心部硬度HRC 實(shí)測 60.5~62 39.5~41 技術(shù)要求 58~63 30~40
5.斷裂原因分析與對策
(1)原因分析
對二軸材料的化學(xué)成分、低倍組織、非金屬夾雜物、帶狀組織、奧氏體晶粒度檢驗,基本正常。但二軸斷裂處金相組織粗大,馬氏體級別超差,心部硬度偏高,導致二軸材料脆性增加,韌性降低,在對二軸進(jìn)行校直過(guò)程中,首先在強度薄弱處產(chǎn)生斷裂。
金相組織粗大超級,表明二軸在的滲碳熱處理過(guò)程中,可能溫度過(guò)高,使二軸畸變加大,脆性增加,韌性降低。對此,采用標準電位差計及標準熱電偶檢測爐內溫度,在850℃溫度下,測得爐內實(shí)際溫度在870~875℃之間,較工藝要求溫度超高20~25℃,這一檢測結果與金相組織分析結果是一致的。進(jìn)一步檢查爐子控溫熱電偶時(shí),發(fā)現外管頂部有燒損、穿孔情況,電極(電偶絲)已被滲碳。經(jīng)驗表明,熱電偶電極經(jīng)滲碳變質(zhì)后,溫度儀表指示將產(chǎn)生偏低現象。此時(shí)爐內實(shí)際溫度偏高。這是由于熱電偶電極在爐內被滲碳后,造成電極化學(xué)成分發(fā)生變化,引起熱電偶輸出毫伏值減小,在溫度控制器設定值和熱電偶檢測毫伏值進(jìn)行比較時(shí),認為溫度低,進(jìn)行輸出功率調整,使溫度達到設定值,這樣爐內實(shí)際溫度已經(jīng)超出設定值,溫度控制器顯示溫度已不是爐內的實(shí)際溫度,造成爐溫偏高。
原設備采用日本OES-107型熱電偶,按日本C-1602-1995標準規定,對S型熱電偶連續使用時(shí)間規定為2000h,而此次失效熱電偶已經(jīng)是超期使用,達到4700h。
通過(guò)以上分析可知,造成此次校直二軸斷裂情況發(fā)生的主要原因是,熱電偶超期使用后失效,造成溫控溫度產(chǎn)生較大的偏差,使爐內實(shí)際溫度超高20~25℃,使二軸淬火溫度超出工藝要求過(guò)多,導致其金相組織粗大、超差,脆性增加,畸變加大,在二軸校直過(guò)程中首先在薄弱處產(chǎn)生斷裂情況。
(2)對策
第一,更換熱電偶。表5為兩種熱電偶對比情況。新更換熱電偶為國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熱電偶,配制奧氏體不銹鋼外殼,以提高其高溫下抗晶界腐蝕性能。使用前經(jīng)過(guò)校對,以滿(mǎn)足技術(shù)要求。更換新的熱電偶后,并對爐溫進(jìn)行校對,達到工藝要求。
表5 兩種熱電偶對比情況
項目 原熱電偶 新更換熱電偶 產(chǎn)地 日本東方公司(OE) 國產(chǎn) 型號 OES-107,S型 WRN-120,分度號K 使用溫度 最高1200℃ 最高1200℃ 保護管直徑/mm 22 22 外觀(guān)長(cháng)度/mm 700 750 準確度 二級 Ⅱ級 連續使用壽命 2000h(日本C-1602-1995) 未規定
第二,制訂爐溫均勻性和溫度儀表、現場(chǎng)熱電偶檢查周期。按JB/T 10175—2008《熱處理質(zhì)量要求》規定,要求現場(chǎng)熱電偶測定周期為6個(gè)月。此次規定:每3個(gè)月校對一次熱電偶和檢查一次爐溫均勻性及溫度儀表。
第三,更換試樣。將隨爐用圓棒形試樣,改為多聯(lián)齒塊,以使檢驗結果接近二軸實(shí)物,避免產(chǎn)生大的偏差。
第四,改進(jìn)工藝。將淬火時(shí)的保溫時(shí)間增加10min,使爐內工件淬火溫度更接近工藝要求溫度。改進(jìn)后滲碳熱處理工藝參數見(jiàn)表6。
表6 改進(jìn)后滲碳熱處理工藝參數
工藝階段 溫度/℃ 碳勢Cp(質(zhì)量分數)(%) 時(shí)間/min ① 860 1.15 0 ② 860 1.15 0.1 ③ 920 1.15 30 ④ 920 1.15 150 ⑤ 920 0.85 60 ⑥ 850 0.85 0.1 ⑦ 850 0.85 30
第五,調整超溫報警系統。通過(guò)溫度計調節器編程,將原設定950℃調整為940℃。
(3)效果
采用以上改進(jìn)措施后,經(jīng)過(guò)1年多的滲碳熱處理生產(chǎn),二軸的滲碳熱處理金相組織合格,畸變減小,易于校直,較好地解決了二軸斷裂問(wèn)題。



